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某銅渣選廠磨礦采用二段磨礦閉路流程,一段磨礦用φ5.03×5m格子型半自磨機(jī),二段磨礦用φ5.03×7.5m溢流型銅礦球磨機(jī)。
兩臺(tái)磨機(jī)的電耗占到選礦廠總電耗的70%,尤其是溢流型銅礦球磨機(jī)電耗是選廠總電耗的40%,導(dǎo)致生產(chǎn)成本高,效益低下,為解決銅渣銅礦球磨機(jī)的高電耗問(wèn)題,該選廠采取了四個(gè)舉措,使噸礦電耗下降了6.56kW·h,每年節(jié)約費(fèi)用270余萬(wàn)元。我們一起來(lái)看看是哪四大舉措。
銅礦球磨機(jī)降低電耗四大舉措
1、更換銅礦球磨機(jī)襯板
銅礦球磨機(jī)的工作原理是依靠筒體旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)筒內(nèi)研磨介質(zhì)和物料互相碰撞來(lái)磨碎物料。對(duì)于5米多的大型銅礦球磨機(jī)而言,筒體旋轉(zhuǎn)的耗電量已是非??捎^,在加上該銅礦球磨機(jī)原本是采用沉重的錳鋼襯板,這就加劇了筒體的重量,也難怪電耗如此之高了。
為了減輕筒體重量,將銅礦球磨機(jī)襯板改為重量較輕的橡膠襯板,減輕了重量,達(dá)到了節(jié)電的效果,下圖為錳鋼襯板和橡膠襯板使用數(shù)據(jù)對(duì)比表格。
2、更換銅礦球磨機(jī)主電機(jī)
該銅渣銅礦球磨機(jī)主電機(jī)使用的是建廠時(shí)的YRKS800-6異步電機(jī),使用年限長(zhǎng),老化程度高,導(dǎo)致效率下降。降低電耗的第二個(gè)舉措就是通過(guò)更換磨機(jī)電機(jī),提高電機(jī)效率進(jìn)而達(dá)到省電的效果。新舊電機(jī)運(yùn)行情況見(jiàn)下表。
在更換磨機(jī)襯板的基礎(chǔ)上,更換新的電機(jī)后,銅礦球磨機(jī)噸礦電耗降低至24.68kW·h,節(jié)電效果進(jìn)一步提升。
3、優(yōu)化磨礦介質(zhì)
磨礦成本是選礦成本中的主要部分,而磨礦成本之所以高,主要由介質(zhì)成本和能耗成本決定。
該銅渣銅礦球磨機(jī)原采用φ50mm鍛造鋼球,為了進(jìn)一步達(dá)到節(jié)電的效果,采取用氧化鋁陶瓷球部分替換鍛造鋼球的措施,取得了較好的效果。大量研究發(fā)現(xiàn),陶瓷球具有硬度高、耐磨、耐腐蝕、比重輕和抗沖擊等特點(diǎn)。經(jīng)過(guò)反復(fù)對(duì)比試驗(yàn)和長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)時(shí)間探索,將φ50mm鍛造鋼球和φ50mm陶瓷球質(zhì)量配比控制在4:1,可以保證較好的選礦指標(biāo),同時(shí)實(shí)現(xiàn)銅礦球磨機(jī)電耗降低。
4、工藝流程改造
影響銅礦球磨機(jī)能耗的因素很多,處理礦量也是其中一個(gè)。在同等情況下,降低進(jìn)入銅礦球磨機(jī)的礦量也可以減少電耗。因此,該銅渣選廠對(duì)原浮選流程進(jìn)行了工藝改造,在一段旋流器溢流處增設(shè)CLF-16粗粒級(jí)浮選機(jī)進(jìn)行快速浮選,浮選泡沫直接作為精礦,浮選后尾礦進(jìn)入二段旋流器進(jìn)行分級(jí),實(shí)現(xiàn)一些粗粒級(jí)礦物“早收多收”。
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